引进调速传动后,可根据井下状态调节抽油机冲程频次及分别调节上、下行程的速度,在提高泵的充满系数的同时减少泵的漏失,以获得较大出油量。尤其是采用变频调速既无启动冲击,又可解决选型保守、线路较长等所致的功率因数偏低等问题,获得节能增效的同时又能提高整机寿命。尤其是油泵的寿命,减少机械故障提高可靠性.濮阳市元亨利通石油机械有限公司 主营抽油泵 抽油机 抽油杆以及各种井下作业工具等。(5)、松开刹车并摘除刹车安全锁块,启动抽油机,测电流并检查安装质量。
抽油机的节电技术采用变频调速控制,则可以改变抽油机长期处于低效做功的状态,使其工作方式与油井实际负荷相匹配,保证每次都抽油,减少低效甚至无效抽取,从而降低电费开支,减少维护成本,提高运行效率。效果如下:1.变频器具有软起动功能起动时电流较小,对电网冲击小,起动时能耗大为降低。避免了启动时的相当于3~7倍的额定电流,避免了不必要的电能损耗。同时减少了对电动机,变速箱,抽油机等大机械的冲击,延长了相关设备的使用寿命。在工作中电机的功率因数可从0.2~0.5提高到0.9,减轻电网和变压器的负担,降低线损,大量减少了无功损耗。2.抽油机型号引进变频器控制可实现设备上,下行程自动识别从而控制石油抽油机上、下行程的电机运行频率分别可调,以改变抽油机上、下行程的运行速度。解决了因更换皮带轮调速造成的停产,从而提高了生产效率。同时达到满足泵效的情况下耗用较少的电能。游梁式抽油机曲柄、游梁等其它转动部位的润滑,采用润滑脂进行润滑。3.由于抽油机下行时负载性质为位势负载,变频器加装能耗制动功能后恰能适应其工况。对于改变抽油机转速调节较佳工作状态带来很大方便。降低漏失,提高泵效。
抽油机50年代以进口为主,修配为辅。60—70年代在仿zhi的基础上进行试制,1975年制订国产抽油机基本型式与参数,1980年制订抽油机结构尺寸和技术条件。从此开始自行设计,研究制造国产抽油机,逐步实现国产化,不仅满足自给,而且还部分出口,目前,我国已有兰州石油机械厂、兰州通用石油机械厂、宝鸡石油机械厂、、第二石油机械厂、第三石油机械厂、第四石油机械厂、江汉石油机械厂、抚顺石油机械厂、华东管道机修厂、大庆总机厂、玉门总机厂、大港总机厂等30多家抽油机制造厂,年生产抽油饥上万台,并有2项产品获国家银质奖,14项产品获部奖称号。兰石、兰通、宝石、江汉石油机械厂(原江汉总机厂)、第四石油机械厂、第二石油机械厂等厂家先后获得api商标使用许可证,抽油机出口美国,从而使国产抽油机打入国际市场,跻身于世界先进行列。兰石、兰通、宝石、江汉石油机械厂(原江汉总机厂)、第四石油机械厂、第二石油机械厂等厂家先后获得api商标使用许可证,抽油机出口美国,从而使国产抽油机打入国际市场,跻身于世界先进行列。
以上信息由专业从事抽油机型号的元亨利通于2024/12/30 21:17:16发布
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